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建筑垃圾处理案例

上海某建筑拆除废料回收处理项目
建筑垃圾资源化破碎筛分解决方案

上海市浦东新区
2023年12月
上海某环保科技有限公司
反击破配件、锤破配件、振动筛配件、建筑垃圾回收
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上海某建筑拆除废料回收处理项目
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项目概况

  • 项目类型 建筑拆除废料回收处理生产线
  • 处理能力 600吨/小时
  • 应用设备 PCZ1616重锤破、PF1520反击破、3YK2470振动筛、除铁器、风选设备
  • 使用配件 耐冲击双金属板锤、耐磨反击衬板、防堵筛分网、锤头保护套
  • 改造时间 2023年12月
  • 项目周期 18天

项目背景

上海某环保科技有限公司是浦东新区重点建筑垃圾资源化利用企业,承担区域内建筑拆除废料回收处理任务,配套建设年处理200万吨的破碎筛分生产线。随着上海城市更新加速,建筑拆除废料日产生量激增至8000吨,但原有生产线因物料成分复杂(混凝土、钢筋、塑料等混杂),长期面临“配件易损、筛分堵塞、产品劣质”三大难题:普通高锰钢锤头受钢筋冲击频繁崩裂,振动筛因塑料缠绕日均停机清理12次,产出的再生骨料仅能用于低价路基回填,不仅产能跟不上需求,经济效益也持续下滑。

2023年9月,客户通过上海建筑垃圾资源化论坛了解到我公司在复杂物料破碎领域的技术优势,邀请技术团队进行现场勘查。通过连续3天的工况监测与物料分析,我们发现核心痛点在于“通用矿山配件无法适配建筑垃圾多成分、高冲击的特性”——普通锤头抗冲击但不耐磨,高铬衬板耐磨但不耐冲击,同时缺乏针对性的轻质垃圾分离手段。基于此,我们跳出“单一材质配件”思维,围绕“抗冲击、防堵塞、提纯度”三大目标,制定了定制化改造方案。

改造过程中,针对上海市区项目“工期紧、不能长时间停产”的要求,我们创新采用“夜间单机改造+白天正常生产”的模式:每晚改造1台设备,次日进行空载调试,18天完成全生产线升级,累计停产时间仅8小时,最大限度减少客户损失。在重锤破锤头安装时,技术人员现场指导工人按重量分组装配(每组重量差≤0.5kg),确保设备运行平稳;筛分系统调试阶段,通过调整滚筒筛转速与喷淋水压,将轻质垃圾预分离率提升至90%,从源头解决筛网堵塞问题。

项目验收后,生产线不仅实现“日均运行20小时、骨料含杂率≤3%”的目标,还产出0-5mm、5-10mm、10-20mm三种规格的合格再生骨料,其中5-20mm骨料成功供应本地商混站,每吨售价较路基回填提升30元。此外,我们还为客户提供了“配件磨损预警表”,根据建筑垃圾中钢筋、塑料含量变化,提前预判配件更换时间,帮助客户建立精细化运维体系。此次改造不仅解决了客户的产能与效益难题,更打造了上海建筑垃圾“高效破碎、高值利用”的示范项目,为城市固废资源化提供了可复制的技术方案。

  • 重锤破锤头受钢筋、混凝土块混杂冲击,平均7天出现崩裂,15天需更换
  • 反击破衬板磨损不均,边角30天磨穿,主体仍有50%磨损余量,材料浪费严重
  • 振动筛网受塑料袋、编织袋缠绕堵塞,2小时需停机清理1次,筛分效率不足60%
  • 再生骨料含杂率超8%(标准≤3%),仅能用于路基回填,附加值低
  • 生产线日均有效运行时间不足12小时,年处理建筑垃圾能力缺口100万吨

解决方案

现场勘查与分析

我公司技术团队深入客户生产现场,对破碎物料特性、设备运行参数、现有配件磨损情况进行了全面检测和分析:

  • 物料:建筑拆除废料(混凝土块占60%、砖块25%、钢筋5%、塑料/木材等轻质垃圾10%),单块最大重量超50kg,混杂金属、塑料等异物
  • 原有配件材质:重锤破锤头为普通高锰钢,反击破衬板为Cr20高铬铸铁,筛网为普通钢丝编织网
  • 设备运行参数:重锤破转速850r/min,反击破转速1000r/min,振动筛振幅6mm,给料不均匀导致设备过载
  • 主要问题:物料成分复杂导致配件冲击损伤、轻质垃圾堵塞筛分系统、再生骨料纯度低

定制化配件方案

基于现场勘查结果,我们为客户提供了以下定制化解决方案:

重锤破配件升级

定制双金属复合锤头(Cr28高铬合金工作面+ZGMn13Cr2高锰钢基体),头部采用圆弧过渡设计,加装硬质合金保护套,冲击韧性≥22J/cm²,适配PCZ1616重锤破,抵御混杂物料冲击。

反击破衬板优化

采用分区耐磨反击衬板,边角易磨损区使用Cr30高铬铸铁(厚度25mm),主体区使用Cr26高铬铸铁(厚度20mm),优化安装方式实现局部更换,适配PF1520反击破,降低材料损耗。

筛分系统改造

采用聚氨酯防堵筛网(表层带倒刺防缠绕设计),开孔率提升至40%;新增前置滚筒筛(孔径50mm)预分离大件轻质垃圾,振动筛配套高压喷淋(水压1.0MPa)与自动清网装置,解决堵塞问题。

工艺与设备联动

增设链板给料机控制进料速度,避免设备过载;升级除铁器(吸力15000GS)与风选设备(风速12m/s),提高金属与轻质垃圾去除率;建立‘破碎粒度-筛分参数’联动调节机制,控制再生骨料级配。

实施过程

前期筹备(5天)

根据建筑垃圾成分定制防冲击配件,采购防堵筛分与除杂设备,制定‘边生产边改造’方案(白天生产,夜间改造单机),准备备用配件与安装工具

破碎设备改造(7天)

夜间依次更换重锤破双金属锤头、反击破分区衬板,校准设备间隙(重锤破20mm、反击破15mm),测试空载运行稳定性

筛分与除杂系统改造(4天)

安装滚筒筛、高压喷淋与自动清网装置,升级除铁器与风选设备,调试各设备联动逻辑

全流程调试与试运行(1天)

进行24小时带料试运行,逐步提升给料量至600吨/小时,优化破碎与筛分参数

人员培训与验收(1天)

培训操作团队掌握配件维护、清网操作与应急处理技巧,提供《建筑垃圾回收处理作业手册》,联合客户验收产能、骨料纯度等指标

项目成果

300%

重锤破锤头使用寿命提升

50%

反击破衬板材料损耗降低

90%

振动筛网堵塞率降低

3%

再生骨料含杂率达标

20小时

生产线日均有效运行时间

30元/吨

再生骨料附加值提升(从路基回填到商混骨料)

经济效益分析

客户反馈

"上海建筑拆除废料成分复杂,之前用普通配件经常崩裂、堵塞,生产线三天两头停。锐石这套‘防冲击+防堵塞’方案太实用了,锤头用了45天还跟新的一样,筛网基本不用手动清理,再生骨料含杂率降到3%以下,现在能卖去商混站,每吨多赚30块!按年处理200万吨算,光这一项就能多赚6000万,彻底解决了我们‘处理难、收益低’的问题。"

陈经理

陈经理

上海某环保科技有限公司 项目总监

使用产品

双金属复合重锤破锤头

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聚氨酯防堵筛网

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