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矿山开采案例

某大型石灰石矿破碎生产线配件升级改造项目

山西省大同市
2023年6月
大同矿业集团
反击破配件、颚破配件
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某大型石灰石矿破碎生产线配件升级改造项目
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项目概况

  • 项目类型 石灰石破碎生产线
  • 处理能力 800吨/小时
  • 应用设备 PE900×1200颚破、PF1315反击破
  • 使用配件 高铬板锤、颚板、衬板
  • 改造时间 2023年6月
  • 项目周期 15天

项目背景

该客户是山西省大型石灰石开采企业,拥有年产能300万吨的破碎生产线,主要生产建筑用碎石和混凝土骨料。原有生产线使用普通高锰钢配件,存在诸多问题影响生产效率和成本控制。

为解决上述问题,客户通过同行推荐联系到我公司,希望通过升级破碎机配件来提高生产效率,降低综合成本。我们的技术团队针对客户具体情况制定了全面的解决方案,并成功实施,取得了显著成效。

  • 板锤和颚板磨损快,平均7-10天需要更换一次
  • 更换频率高,导致设备停机时间长,影响生产效率
  • 配件更换和人工成本高,年消耗配件费用超过300万元
  • 产品粒度不稳定,合格率仅为85%左右

解决方案

现场勘查与分析

我公司技术团队深入客户生产现场,对破碎物料特性、设备运行参数、现有配件磨损情况进行了全面检测和分析:

  • 物料:石灰石,抗压强度80-120MPa,含硅量约5%
  • 原有配件材质:ZGMn13高锰钢,硬度约HRC20-25
  • 设备运行参数:颚破转速220r/min,反击破转速1000r/min
  • 主要磨损形式:冲击磨损和磨粒磨损并存

定制化配件方案

基于现场勘查结果,我们为客户提供了以下定制化解决方案:

颚破配件升级

采用双金属复合颚板,工作面使用高铬铸铁(Cr20),硬度HRC55-58,非工作面使用高锰钢,保证韧性。

反击破板锤升级

采用自主研发高铬合金配方(Cr26-30),经特殊热处理,硬度HRC58-62,冲击韧性≥8J/cm²。

反击破衬板升级

采用高铬铸铁材质,优化结构设计,提高耐磨性的同时降低物料堵塞风险。

设备参数优化

根据新配件特性,调整反击破转速至950r/min,优化给料量,提高破碎效率。

实施过程

前期准备(3天)

根据设备型号定制生产配件,制定详细更换方案和停机计划

旧配件拆除(1天)

拆除原有磨损配件,清理设备内部,检查设备其他部件状况

新配件安装(2天)

安装新定制配件,精确调整间隙,确保设备运行精度

调试与试运行(1天)

进行空负荷和带负荷试运行,调整参数至最佳状态

人员培训(1天)

对操作和维护人员进行培训,讲解新配件使用注意事项

项目成果

300%

配件使用寿命提升

85%

停机时间减少

65%

配件成本降低

98%

产品合格率提升

经济效益分析

客户反馈

"更换破碎机配件厂家机械的高铬合金配件后,我们的生产线运行效率显著提升。板锤使用寿命从原来的10天延长到了40天以上,每年可节省配件和人工成本超过200万元。产品粒度更加均匀,合格率从85%提升到98%,大大提高了我们的产品竞争力。"

张经理

张经理

大同矿业集团 生产总监

使用产品

高铬合金反击破板锤

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